JS1000型雙臥軸混凝土攪拌機原軸端擋漿密封結構比較復雜,易損壞,維修難度大,經(jīng)改進(jìn)后,克服了以上缺點(diǎn),改進(jìn)后軸端密封結構簡(jiǎn)單,拆裝簡(jiǎn)易,耐用性好,造價(jià)低,取得很顯著(zhù)的經(jīng)濟效益?! 』炷翑嚢枵窘ǔ梢院?,先后從山東省建機廠(chǎng)購進(jìn)兩臺HZS-50型攪拌站,該站采用雙臥軸強制式攪拌機為配套主機,具有攪拌質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。但經(jīng)5年的生產(chǎn)使用,發(fā)現雙臥軸的軸端擋漿密封結構復雜,使用效果不夠理想。每生產(chǎn)10000m3左右混凝土就要大修一次,不僅維修成本大,(一個(gè)軸端包括密封組件,造價(jià)約1000元及一個(gè)300元/只的軸承,雙臥軸有四個(gè)軸端,大修一次約需5200元),且又因迷宮式結構的密封組件容易磨損經(jīng)常積滿(mǎn)水泥漿,至使維修拆裝難度高,每次軸端大修至少三、四天,嚴重影響生產(chǎn)的進(jìn)度和經(jīng)濟效益?! ∫郧?,每當發(fā)現軸端漏漿時(shí),我們機械動(dòng)力股就要集中人力、工具,備齊配件。軸端的配件都要更換,后面的軸承也因被滲入的水泥漿加速磨損提前報廢,滲入的水泥漿經(jīng)常結成硬塊卡住軸承,又由于軸端維修空間小,以致很難拆卸軸端密封組件。如果軸承磨損程度不大,還可繼續使用時(shí),為了不損壞軸承,維修時(shí)間就更長(cháng)了,有時(shí)使用了不少方法,還不能拉出軸承。又因生產(chǎn)任務(wù)較緊,就要使用風(fēng)焊割爛軸承之后才能拉出已磨損的密封件進(jìn)行更換,這不僅擔誤了維修時(shí)間,還造成不必要的浪費。據我們了解,生產(chǎn)這種臥軸攪拌機的山東省建機廠(chǎng)也正在對軸端密封試圖改進(jìn);無(wú)錫江加建設機械有限公司為軸端密封工藝改造花了一萬(wàn)元,多加了一個(gè)自動(dòng)油泵,在生產(chǎn)過(guò)程中定時(shí)多次加注黃油潤滑密封組件和軸承,但取得的效果也不夠理想且成本高?! ∥曳止究紤]到以上問(wèn)題,決定對軸端密封結構自行改進(jìn),經(jīng)過(guò)一個(gè)月的不斷設計和試驗,終于試制成功。革新后的軸端密封結構簡(jiǎn)單,效果顯著(zhù)?! ≡撁芊饨Y構是由錐形密封膠、壓環(huán)和軸套各一個(gè)組成,結構簡(jiǎn)單、拆裝簡(jiǎn)易,在半天內可完成大修。在密封組件和軸承之間安裝一條水管,用水不斷沖洗,使得滲出的水泥漿不易滲到軸承里,這樣保護了軸承的正常磨損。由于錐形密封膠有彈性,頸口收縮以致密封性能好,且橡膠耐磨性好,造價(jià)低,加工每個(gè)只需50元。取得顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和提高了機械性能,取得工作效率?! ‖F經(jīng)過(guò)一年的使用,密封膠的使用壽命能達到20000m3的產(chǎn)量,每次大修就比革新前節省了約5000元,取得很顯著(zhù)的時(shí)間效益和經(jīng)濟效益。